核电厂电动主给水泵调试导则
350MW超临界流化床机组深度调峰研究与应用
为掌握超临界循环流化床机组的深度调峰能力,科学参与辅助服务市场,有必要对存量机组深度调峰性能深入研究。 方法 从安全性、经济性及环保性3个维度分别开展了40%和30%额定负荷连续试运行、锅炉燃烧优化调整、锅炉效率和汽机热耗率性能测试,实施了给水泵单泵运行、压力曲线优化、锅炉氧量、床压调整等10余项优化措施。 结果 实现了连续12天30%额定负荷连续运行,40%和30%额定负荷深度调峰对煤耗的影响分别约为52、72 g/(kW·h)。 结论 350 MW等级超临界循环流化床机组具有良好的深度调峰能力,不需改造30%额定负荷工况,不需投油稳燃且锅炉保持较高效率,汽轮发电机组本体、热力系统、辅机设备等监视参数正常,主要烟气污染物实现超低排放。
电站锅炉给水泵最小流量阀应用导则
火力发电厂锅炉给水泵的检测与控制系统技术条件
新型汽泵密封水自动增压降温装置应用与研究
托克托发电有限责任公司五期机组为2X660MW超超临界直接空冷机组,每台机组设置1台100%BMCR容量的汽动给水泵。汽动给水泵前置泵与主泵同轴布置,由小汽机驱动。汽动给水泵轴端密封采用浮动环密封结构,汽动给水泵轴端密封水取自凝结水泵出口后母管,其作用一是确保汽泵密封水压力高于汽泵泵体内给水压力,二是汽泵密封水对轴端起到降温作用(凝结水温度≤75℃,汽泵内给水温度180℃)。汽泵密封水压力要求比汽泵入口压力高300kpa,不得低于250kpa(压差分别取自汽泵密封水供水调整门后密封水压力和汽动给水泵入口给水压力之差)。压差低于250kpa后可能导致密封水回水温度高高跳闸汽泵,给水中断,机组跳闸。目前高负荷运行工况时,汽前泵转速高,汽前泵出口压力达到3.0MPa,为维持除氧器水位,凝泵出口压力满足不了汽泵密封水的压力要求,密封水回水温度高,对机组安全运行构成威协;在低负荷运行时,为维持密封水压差,凝结水泵无法变频运行,影响机组经济性。同时汽泵密封水供水允许温度20-60℃,密封水回水温度80℃报警,90℃跳闸。在夏季时,我厂660MW直接空冷机组凝结水温度最高可达到75℃℃左右。因此,若想实现凝结水泵深度变频,确保机组安全稳定运行,现有汽泵密封水系统已无法保证。
常规岛主给水泵液力耦合器
电动主给水泵液力耦合器连接给水泵电机及泵体,起着液压传动及调节压力级泵转速的作用,以保证在整个热负荷范围内向蒸汽发生器(锅炉)提供不同的给水流量,响应核电站一二回路功率匹配。本项目研制的样机采用全新设计勺管调速机构,使产品的调节精度和调节速度均得到了较大的提高,其勺管控制精度由以往的0.6%提高至0.1%,勺管全行程运行时间由以往的15s提升至8s,达到了国际先进水平。耦合器具有空载启动、能实现25%至100%最高转速之间无极调速平稳无级变速,实现泵组运行的经济性。本项目研制的液力耦合器具有转速稳定、调速响应快、结构紧凑、质量可靠等优点,可广泛应用于核电站、火电站主给水系统,具有良好的经济效益、社会效益和推广应用前景。
1000MW等级超超临界火电机组100%容量锅炉给水泵组
100%容量锅炉给水泵组是1000MW等级超超临界火电机组中关键的辅机设备,该产品的性能优劣及稳定性关乎整个电厂的安全性。公司利用先进的设计方法、工艺装备和试验检测手段,成功研制国内首台套具有完全自主知识产权的100%容量锅炉给水泵组产品。 该产品采用全抽芯式整体芯包、刚性转子、阶梯式主轴结构,满足系统快速启动要求,便于维护检修;开发出大流量、高扬程、高效水力模型,可提高泵组运行效率;研制出补偿角度偏转和窜动的安全型推力轴承,采用平衡鼓+推力轴承结构可有效平衡轴向力,提高泵组可靠性;优化了轴端密封冷却室组件结构,增强了冷却效果。研制过程中公司掌握了PIV测试平台水力模型特性研究、三维全流道有限元仿真、轴承-密封转子动力学及故障诊断等核心技术,真正实现核心技术自主可控,为“碳达峰、碳中和”目标背景下国家能源安全保障做出了贡献。
火力发电厂锅炉给水泵的热工检测控制技术导则
火力发电厂锅炉给水泵的检测与控制技术条件