半干法烟气脱硫系统检修规程
一种免维护可连续准确测量吸收塔浆液密度的装置
吸收塔浆液密度是火电厂湿法烟气脱硫系统的主要工艺参数,是反映浆液品质、决定脱硫效率的重要指标。 浆液密度测量受密度测量方法、现场不利测量条件的影响,是困扰整个脱硫行业的难点问题,至今没有很好解决。 本成果彻底消除了浆液中气泡对密度测量的影响,避免了浆液中颗粒杂质堵塞质量流量计,在脱硫行业首次实现了免维护连续准确测量吸收塔浆液密度的测量效果。
石灰石-石膏湿法烟气脱硫系统停运保护导则
半干法烟气脱硫系统运行规程
燃煤机组SO3生成与控制技术路线分析
为系统分析燃煤机组SO3排放特性,通过对58台机组SO3生成和脱除情况进行测试,分析了炉内燃烧SO3生成、脱硝系统SO2/SO3转化情况,以及干式除尘器、湿法脱硫系统和湿式除尘器对SO3的脱除效果,从而获得燃煤机组SO3生成、迁移及控制规律。结果表明:燃煤机组SO3生成主要是由炉膛燃烧生成和脱硝系统SO2转化生成,其中炉内燃烧SO3的生成率约为炉内燃烧产生的SO2总量的1%,脱硝系统SO2/SO3的转化率也约为1%。静电除尘器、电袋除尘器以及湿法脱硫系统对SO3的脱除效果有限,静电除尘器SO3脱除效率为15%~25%,电袋除尘器为20%~40%,湿法脱硫系统为40%~60%;而低低温除尘器和湿式除尘器具备较高的SO3脱除效果,低低温除尘器SO3脱除效率为50%~80%,湿式除尘器为70%~90%。因此通过控制燃煤硫份或脱硝系统SO2/SO3转化率可以有效地控制SO3的生成,采用低低温除尘器和湿式除尘器可以有效降低SO3的排放,通过干式除尘器+湿法脱硫系统+湿式除尘器可将SO3控制在10 mg/m3以下。
基于动态数据库支撑的大燃料全流程管理平台
华能海门电厂现有装机容量4×1036MW,二期还将建设2×1036MW,共六台1036MW机组,耗煤量巨大。投产以来一直燃用以上偏离设计煤种的进口煤。燃料在火力电厂所占成本接近80%,随着热力系统节能技术的不断提高,火电厂的节能空间需要从全流程降耗上寻找新的突破点。由于目前煤种的煤质偏离设计煤种,且较宽范围的煤种变化对锅炉的安全、经济和环保运行提出了挑战。在此条件下,科学的多煤种优化混烧解决该问题的一个重要途径,通过建立煤源、煤种、煤质数据库,建立了一套燃料的采购、库存、配煤、燃烧、排放的科学、协调、匹配管理。 首先,在新的环保标准执行以后,机组脱硫系统压力十分大,而在现有来煤中不乏高硫煤种,如何在保障负荷的情况下,以较大能力掺烧高硫煤是提高经济性的途径,但也是配煤掺烧的一个难题。其次,海门电厂煤场为三个露天煤场、两个封闭式圆形煤场,露天煤场受设备限制,可取煤量有限,从而给日常工作带来诸多不便,因此,如何在现有煤场条件下,合理地安排煤场堆放位置和取料位置,如何保障煤场安全性,是配煤掺烧面临的又一个难题。最后,对于不同煤种的掺烧价值,迫切需要一个科学的评估平台,定量计算出某种煤或某船煤掺烧后的利润空间,从而指导进一步的采购决策。
降低#6脱硫除雾器差压
本项目QC活动中,除灰运行脱硫班QC小组全体成员团结协作、积极创新,并运用 PDCA循环的科学方法进行统计分析、实施、对比,找出了造成#6脱硫除雾器差压高的三条主要因素即:(1)除雾器冲洗阀门内漏;(2)无事故烟气降温装置;(3)吸收塔搅拌器冲洗水进水量大。针对上述要因,小组通过设备改造和优化运行方式等一系列的措施,成功地将#6脱硫除雾器差压由实施前的248KPa降低到了8OKPa,达到了规定值,并通过后续跟踪调查,巩固验证,取得了良好的效果。同时,小组的综合素质以及解决问题的整体水平均得到了提高。本次QC活动产生的直接经济效益和社会效益都十分可观。。脱硫系统自取消旁路以来,与主机同步投运,除雾器差压的降低,是脱硫系统安全运行的保障。同时,降低除雾器差压,提高除雾效率,会减少烟气带浆,防止烟道腐蚀,同时也避免了因除雾器堵塞造成机组非停的事件发生。
大型燃煤电站双塔双循环烟气脱硫工艺研发应用与示范
双塔双循环技术在脱硫设施增容改造过程中的应用,能够充分利用原有脱硫装置的相关设备,避免了拆塔重建的最不利局面。在不改变脱硫剂(石灰石)的情况下,能够有效的提高脱硫效率,加强改造新增设备与现有设备的联系,提高整个脱硫系统的可靠性,降低造价。同时改造过程中对现有脱硫装置的正常运行影响较小,现有脱硫装置的停运时间较短,改造后脱硫系统能够持续稳定运行,脱硫系统的启停和正常运行均不影响机组的安全运行和电厂的文明生产。双塔双循环脱硫改造技术具有技术先进,设备可靠,性能价格比高,对燃煤硫份有很好的适应性等特点。本技改工程的成功实施,对以后的改造工程具有很好的示范作用,尤其是对于原有脱硫设施完好、场地布置条件尚可、机组停炉时间有限的电厂的脱硫设施改造,是一个很好的选择。